Propuesta de Mejora en el Proceso de Producción de Tejido de Malla Metálica de 9 Mm por la Empresa "Inalcribas" Utilizando Herramientas de Lean Manufacturing

dc.contributor.advisorParra Riveros, Helien
dc.contributor.authorLópez Gómez, Felipe
dc.contributor.corporatenameUniversidad Santo Tomásspa
dc.contributor.cvlachttps://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001256084
dc.contributor.googlescholarhttps://scholar.google.com/citations?hl=es&user=hRTb2K8AAAAJ
dc.contributor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-4542-9164
dc.date.accessioned2023-10-03T14:25:29Z
dc.date.available2023-10-03T14:25:29Z
dc.date.issued2023-09-27
dc.descriptionA través de una exhaustiva investigación, se identificó que la principal área de mejora se encontraba en el proceso de tejido, donde movimientos y traslados innecesarios resultaban en pérdida de tiempo y esfuerzos adicionales, generando un impacto negativo en la eficiencia general de la empresa. Para abordar esta problemática, se llevaron a cabo diagnósticos, entrevistas, toma de tiempos y mapeo de procesos, incluyendo la aplicación de la metodología de Mapeo de Flujo de Valor (VSM). Además, se implementaron los principios de las 5S para estandarizar procesos y optimizar los espacios de trabajo. En un esfuerzo adicional por mejorar la eficiencia, se propuso la introducción de una máquina tejedora automatizada. La aplicación de estas herramientas resultó en un aumento significativo del 30% en la producción final y una reducción considerable en el tiempo requerido para fabricar las mallas de 9mm, pasando de 8 horas a tan solo 5 horas. Esto representó una mejora sustancial en el área de tejido. Además de las mejoras técnicas, se enfocó en la concientización y parametrización del personal al finalizar la investigación e implementación. Se promovió una cultura de trabajo en equipo y una comunicación asertiva dentro del grupo de trabajo, con el objetivo de unificar esfuerzos y lograr una mayor productividad y competitividad a nivel nacional. En resumen, este proyecto de investigación logra implementar con éxito herramientas lean manufacturing en INALCRIBAS, generando mejoras notables en la producción, eficiencia y competitividad de la empresa en el mercado nacional.spa
dc.description.abstractThe research project focuses on the implementation of lean manufacturing tools at the company INALCRIBAS, located in Bogotá. The application of these tools is crucial due to recurrent delays in the delivery of 9mm mesh production, which represents the company's primary source of profitability. Through thorough research, it was identified that the main area for improvement was in the weaving process, where unnecessary movements and transfers resulted in time loss and additional efforts, leading to a negative impact on overall efficiency. To address this issue, diagnostics, interviews, time measurement, and process mapping were carried out, including the application of Value Stream Mapping (VSM) methodology. Additionally, the principles of the 5S were implemented to standardize processes and optimize workspace. In an additional effort to improve efficiency, the introduction of an automated weaving machine was proposed. The application of these tools resulted in a significant 30% increase in final production and a substantial reduction in the time required to manufacture 9mm meshes, reducing it from 8 hours to just 5 hours. This represented a substantial improvement in the weaving area. In addition to technical improvements, focus was placed on raising awareness and parameterization of the workforce upon the conclusion of the research and implementation. A culture of teamwork and assertive communication within the workgroup was promoted with the aim of unifying efforts and achieving greater productivity and competitiveness on a national level. In summary, this research project successfully implemented lean manufacturing tools at INALCRIBAS, leading to notable improvements in production, efficiency, and competitiveness in the national market.above and thus achieve greater productivity and competitiveness at national level.spa
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.description.degreenameIngeniero Industrialspa
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.citationLópez Gómez, F. (2023). Propuesta de Mejora en el Proceso de Producción de Tejido de Malla Metálica de 9 Mm por La Empresa "Inalcribas" Utilizando Herramientas de Lean Manufacturing. [Trabajo de Grado, Universidad Santo Tomás]. Repositorio Institucional.spa
dc.identifier.instnameinstname:Universidad Santo Tomásspa
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomásspa
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.usta.edu.cospa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11634/52563
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Santo Tomásspa
dc.publisher.branchCRAI-USTA Bogotáspa
dc.publisher.facultyFacultad de Ingeniería Industrialspa
dc.publisher.programPregrado Ingeniería Industrialspa
dc.relation.referencesMetalmecanica. Colombia le apuesta a las cadenas de valor. Bogotá. D.C. 2016. [En línea]. Disponible en: https://www.metalmecanica.com/es/noticias/colombia-le-apuesta-las-cadenas de-valor . [Accedido: 28 de febrero 2023]spa
dc.relation.referencesInalcribas. La solución adecuada para cada aplicación. 2023 [En línea]. Disponible en: file:///D:/FELIPE%20INALCRIBAS%20brochureInalcribas_maill.pdf . Bogotá. D.C. [Accedido: 28 de febrero 2023]spa
dc.relation.referencesNicolás Leguizamón Ingeniero de Inalcribas. Entrevista. 2023spa
dc.relation.referencesDNP, “Análisis Cadenas Productivas,” 2021. [En línea]. Disponible en: https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-empresarial/Paginas/analisis-cadenas productivas.aspx. [Accedido: 28 de febrero 2023]spa
dc.relation.referencesRonderos y Cárdenas, “Estudio de Mercado del Sector Siderúrgico,” 2017.spa
dc.relation.referencesM. A. Orjuela Rojas and L. Hernández Moreno, “Estudio De Caracterización De Las Áreas De Mantenimiento En Empresas Del Sector Metalmecánico De Bogotá Y Sus Alrededores,” Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 2018.spa
dc.relation.referencesLuis socconini Lean Manufacturing Paso a Paso: El Sistema de Gestion Empresarial Japones, Grupo Editorial Normaspa
dc.relation.referencesSánchez, J., & González, Herramientas para optimizar los proyectos de ingeniería industrial. Ed. structuralia. Madrid. 2023. [En línea]. Disponible en: https://blog.structuralia.com/herramientas-para-optimizar-los-proyectos-de-ingenieria industriaspa
dc.relation.referencesRahman, Sharif, & Esa, (2013). Lean manufacturing case study with kanban system implementation. Procedia Economics and Finance, 7, 174-180. doi:10.1016/S2212- 5671(13)00232-3spa
dc.relation.referencesDavid J Anderson, Andy Carmichae, Kanban Esencial Condensado, Pag 87spa
dc.relation.referencesOhno, T. (1988). Toyota Production System, JIT, McGraw-Hill Education, Taiichi Ohnos Workplace Management, pag 112-134spa
dc.relation.referencesPadilla, (2010). Lean manufacturing manufactura esbelta/ágil. Revista Electrónica Ingeniería Primero ISSN, 2076, 3166spa
dc.relation.referencesTejeda, (2011). Mejoras de Lean Manufacturing en los sistemas productivos. Ciencia y sociedadspa
dc.relation.referencesKarim, & Arif-Uz-Zaman, (2013). A methodology for effective implementation of lean strategies and its performance evaluation in manufacturing organizations. Business Process Management Journal, 19(1), 169-196.)spa
dc.relation.referencesGarcía, & García, I. (2014). Concepción de un procedimiento para la planificación y control de la producción haciendo uso de herramientas matemáticas. Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, 18, 130-145.)spa
dc.relation.referencesJames R. Evans, William M. Lindsay, Ivonne Arciniega Torres, Administración y control de la calidad (9a. ed.)spa
dc.relation.referencesMiguel Fernández Gómez, Lean Manufacturing En Español. Cómo eliminar desperdicios e incrementar ganancias- pag 145.spa
dc.relation.referencesCarreras, (2010). Lean Manufacturing. La evidencia de una necesidad. Ediciones Díaz de Santosspa
dc.relation.referencesCabrera Garcia 2011, Implementación de las herramientas del mantenimiento productivo total (TPM)spa
dc.relation.referencesHéctor Vargas Rodríguez, Manual de implementación del programa 5S, pag 167 a 174spa
dc.relation.referencesYuni, & Urbano, (2006). Técnicas para investigar 1. capitulo 4. página 58. Editorial Brujas.spa
dc.relation.references] Niebel-freivalds Libro ingeniería industrial – métodos, estándares y diseño del trabajo -11 edicionspa
dc.relation.referencesFullerton & McWatters C. (2001). “El rendimiento de producción se beneficia de la implementación de JIT”. Journal of Operations Management, 19, 81–96.spa
dc.relation.referencesProietto, Troncozo, & Mohamad. (2015).spa
dc.relation.referencesMonden, Y. (1998). Toyota Production System: Practical Approach to Production Management. Institute of Industrial Engineersspa
dc.relation.referencesLiker, J. K., & Hoseus, M. (2008). Toyota Culture: The Heart and Soul of the Toyota Way. McGraw-Hill.spa
dc.relation.referencesRother, M. (2009). Toyota Kata: Managing People for Improvement, Adaptiveness and Superior Results. McGraw-Hill.spa
dc.relation.referencesShook, J. (2010). Managing to Learn: Using the A3 Management Process. Lean Enterprise Institute.spa
dc.relation.referencesWomack, J. P., & Jones, D. T. (2005). Lean Solutions: How Companies and Customers Can Create Value and Wealth Together. Free Press.spa
dc.relation.referencesSpear, S. J., & Bowen, H. K. (1999). Decoding the DNA of the Toyota Production System. Harvard Business Review, 77(5), 96-106.spa
dc.relation.referencesRother, M. (2007). Toyota Kata: Managing People for Improvement, Adaptiveness and Superior Results. McGraw-Hill.spa
dc.rightsCC0 1.0 Universal
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa
dc.rights.localAbierto (Texto Completo)spa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
dc.subject.keywordLean Manufacturing, 5S, Kanbanspa
dc.subject.lembIngeniera Industrialspa
dc.subject.lembImpacto Negativospa
dc.subject.lembEmpresaspa
dc.subject.lembMapeo de Procesosspa
dc.subject.proposalLean Manufacturing, 5S, Kanbanspa
dc.titlePropuesta de Mejora en el Proceso de Producción de Tejido de Malla Metálica de 9 Mm por la Empresa "Inalcribas" Utilizando Herramientas de Lean Manufacturingspa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa
dc.type.driveinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.localTrabajo de gradospa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion

Archivos

Bloque original

Mostrando 1 - 3 de 3
Cargando...
Miniatura
Nombre:
2023felipelopez.pdf
Tamaño:
2.37 MB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Descripción:
Cargando...
Miniatura
Nombre:
2023cartaautorfelipelopez.pdf
Tamaño:
939.84 KB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Descripción:
"Carta autor"
Cargando...
Miniatura
Nombre:
4. Formato - Carta CRAI FELIPE LOPEZ.pdf
Tamaño:
133.76 KB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Descripción:
carta autorización crai usta

Bloque de licencias

Mostrando 1 - 1 de 1
Cargando...
Miniatura
Nombre:
license.txt
Tamaño:
807 B
Formato:
Item-specific license agreed upon to submission
Descripción: